東莞發電機內冷水處理技術研究
作者:發電機專家 來源:鼎新柴油發電機組 發布時間:2017-07-26 14:31
東莞發電機內冷水處理技術研究
1、目前國內外東莞發電機內冷水處理的方法及存在問題
為了改善東莞發電機內冷水的水質,目前國內外東莞發電機組普遍采取的防腐、凈化處理的方式主要有單純補充除鹽水或凝結水運行方式、內冷水加銅緩蝕劑法、小混床處理法和雙小混床處理法。這些方法在實際生產中難以解決內冷水中的電導率和pH值機內冷水的關鍵技術是解決現有小混床處理法中電導率、銅離子指標必須長期合格的問題,即東莞發電機的內冷水pH不小于7.0,并穩定在7~8之間;解決小混床偏流、漏樹脂而導致出水p H值偏低引起循環系統酸性腐蝕問題;解決小混床樹脂交換容量小,機械強度低,易破碎問題;實現閉式循環系統及防止補水對循環內冷水產生受沖擊性污染問題,實現長周期穩定運行及免維護等功能。
2、東莞發電機內冷水的水質要求
大中型東莞發電機組設備普遍采用水-氫冷卻方式,東莞發電機內冷水選用除鹽水或凝結水作冷卻介質。冷卻水的水質對保證發電機組設備的安全經濟運行是非常重要的。近年來隨著大容量、亞臨界、超臨界發電機組的投入運行,為了確保發電機組設備的安全運行,對發電機內冷水品質的要求越來越高,國標GB/T12145—1999《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》,對東莞發電機內冷水質量標準有如下規定:
a)對雙水內冷和轉子獨立循環的發電機組,在25℃溫度下,冷卻水電導率不大于5μS/cm,銅的質量濃度不大于40μg/L,pH值大于6.8;
b)東莞發電機機組功率為200 MW以下時,發電機冷卻水的硬度(水中鈣和鎂陽離子的總濃度)不大于10μmol/L,機組功率為200 MW及以上時,發電機冷卻水的硬度不大于2μmol/L;
c)汽輪發電機定子繞組采用獨立密閉循環水系統時,其冷卻水的電導率小于2.0μS/cm。
3、改造東莞發電機內冷水處理技術的建議
a)將單室去離子床改成雙室去離子超凈化裝置,以提高去離子出水水質;
b)去離子床進、出口處加裝樹脂捕捉器,防止樹脂漏入循環系統;
c)水箱加裝CO2吸收組件,減少內冷水的污染;
d)系統加裝pH監測儀表,完善發電機內冷水中pH值的監測;
e)采用國產特制的陰、陽離子交換樹脂,使樹脂運行更換周期由1年延長至3年左右,以節約運行成本。
3.2 采用內冷水超凈化處理技術
a)在東莞發電機內冷水循環系統中加裝超凈化處理裝置,裝置進出口樹脂捕捉器
b)水箱加裝CO2吸收組件;
c)東莞發電機內冷水入口安裝在線電導率和在線p H測量儀,超凈化處理裝置出口安裝在線電導率測量表;
d)采用國產特制的陰、陽離子交換樹脂取代普通國產樹脂,以達到凈化內冷水水質,延長運行周期,節約運行成本的目的;
e)采用未加氨的除鹽水作內冷水補充水源。
4、東莞發電機內冷水超凈化處理的創新技術
西北電力試驗研究院研究開發的東莞發電機內冷水超凈化處理技術,是在現有的小混床處理技術的基礎上,實現東莞發電機內冷水處理技術的創新。
4.1 系統總體設計創新
系統設計時,在小混床進、出入口處加裝樹脂捕捉器,確保在運行或停運狀態下,樹脂不會漏入東莞發電機內;水箱增加呼吸組件,有效減少空氣中CO2對水質的污染,提高內冷水pH值;系統配置監測電導率和pH值的測量儀表。
4.2 混床交換器內部結構創新
a)將混床的單室結構改造成雙室結構,即將交換器內的多孔板分隔成上下兩個室,孔上安裝不銹鋼水帽,上下兩室中填充特制離子交換樹脂,上、下兩室可以獨立再生和反洗,有效地解決了單室結構在反沖洗時,因上部失效樹脂混入下部未失效高再生的樹脂層中,影響出水水質的問題;
b)交換器進水安裝了布水裝置,使進水均勻分布,減少了水流沖擊而產生的偏流;
c)下部出水孔板均勻鉆孔,孔上加裝特制不銹鋼水帽,杜絕了漏樹脂的問題;
d)床內加裝樹脂攪拌噴嘴,利用壓力水或壓縮空氣從噴嘴噴射中產生的動力混合攪拌陰陽樹脂,使兩種樹脂在罐體內均勻混合,從而提高出水水質。
4.3 采用特制的離子交換樹脂
采用特制的離子交換樹脂代替目前采用的普通型離子交換樹脂。這種特制的高強度離子交換樹脂是經水力分選、過篩、酸堿鹽和有機溶劑反復處理后,再經大劑量優級純試劑深度再生、檢驗等嚴格的工藝優選和處理后達到大幅度降低樹脂中的低聚合物含量而成的樹脂。這種優選特制樹脂機械強度高、顆粒均勻,經試驗測定,優選的陽離子樹脂交換容量比優選前提高一倍,陰離子樹脂交換容量比優選前提高近4倍,運行周期是小混床的4~6倍。